參考答案
(1)要編制單位工程施工組織設計和壓機吊裝、壓力管道安裝、自動控制工程、電氣工程和單機試運行等專項施工方案。
(2)主要依據有:
① 設備訂貨合同;
② 設計單位的設備技術規范書、圖紙和材料清冊;
③ 總承包單位制訂的監造大綱
(3)各方案的成本費用如下:
① 桅桿式起重機吊裝成本費用:人工費: 50×30×50=75000;
臺班費和其他費用:200000 25000=225000元;
合計:75000 225000=300000元。
② 汽車起重機方案吊裝成本費用:臺班費:10000×14×2=280000元;
人工費:75000×(1-70%)=22500元;
其他費用:25000×(1-30%)=17500元;
合計:280000 22500 17500=320000元。
(4)在都能保證工程安全和進度的情況下,項目部應選用汽車起重機吊裝方案。因為雖然桅桿式起重機總費用少一些,但工期太長(50天),而總工期才四個月,會影響總工期的實現,而一旦工期延誤,每天的罰款就達10000元。而工期提前每天還可以獲得5000元的獎勵。
(5)如選用汽車起重機吊裝方案,為后面工序創造了良好條件,使該工程項目提前8天完成了施工任務,獲獎勵8000×5=40000元。
其成本降低率為:〔32-(32-4)〕/32=12.5%
【案例】
某施工單位在2010年承擔了一項機電工程項目,施工單位項目部為落實施工勞動組織,編制了勞動力資源計劃,按計劃調配了施工作業人員。并與某勞務公司簽訂了勞務分包合同,約定該勞務公司提供60名勞務工,從事基礎澆筑、鋼結構組對焊接、材料搬運工作。進場前對勞務工進行了安全教育。
基礎工程結束、安裝工程開始后,項目部發現原勞動力計劃與施工進度計劃不協調,而又難于在計劃外增加調配本單位施工作業人員,在吊裝作業和管道焊接等主體施工中勞動力尤為不足。項目部采取臨時措施,重新安排勞務工工作,抽調12名勞務工充實到起重作業班組,進行起重作業。作業前項目部用1天時間對12名勞務工進行了起重作業安全技術理論學習和實際操作訓練。項目安全員提出12名勞務工沒有特種作業操作證,不具備起重吊裝作業資格,但項目部施工副經理以進行了培訓且工程急需為由,仍然堅持上述人員的調配。
低合金鋼管道焊接(手工焊)在2010年8月開始焊接。項目部抽調6名從事鋼結構焊接的有焊工合格證的勞務工參加焊接工作。在水壓試驗前監理工程師會同項目質量技術部門進行檢查,發現:
(1)6名勞務工焊工中,有2人的焊工合格證是2007年3月簽發;1人焊工合格證的試件鋼號分類代號為Ⅰ,試件形式代號為1G; 1人焊工合格證的試件鋼號分類代號為Ⅰ,試件形式代號為4G.詢問焊接質量檢查員,答復是施焊前并未見到這6名勞務焊工的焊工合格證。
(2)參與檢測共有3名無損檢測人員。3人的資格情況如下:No.1號:RTⅠ級、UTⅡ級;No.2號:RTⅠ級、MTⅡ級;No.3號:RTⅡ級、UTⅡ級、PTⅡ級;
焊道射線檢測的15C-04號報告共有3道焊口的檢測結果,評定其中1道焊縫存在不合格的缺陷。該報告由No.1號評定檢測結果,No.2號簽發檢測報告。